在我们调试测试新的3D打印机时时,有时候会发现打印件总是填不满,或者更换耗材后同样的配置参数但是3D打印出来效果不好。这些问题通常就是挤出机挤出不稳定或参数设置不准确造成的,一起来看看怎么解决吧!
第一步,将挤出机软管拔出,料丝与转接头齐平。
第二步,开机与切片软件联机。
第三步,将喷头温度设定到180°。因为不将喷头温度提高的话,挤出机是不能挤出的,应该是固件里面设定不对。
第四步,输入命令:G92 E0(这个是将挤出机的参数以当前位置归为零)。
第五步,输入命令:G1 E90(让挤出机挤出90mm的料丝)。然后,用卡尺量一下从转接口挤出的料丝是多少长度。
第六步,从机器控制面板上查找一下固件参数是多少。一般是主面板->控制->运动->E轴每步mm。
第七步,计算需要重新设定的参数:S=90/47*264=505.53。那么把E轴每步mm的数值设定成505.5。
第八步,按Simplify3D界面的disable motors,然后调整下料丝与转接口齐平。
第九步,按之前的几个步骤(G92 E0->G1 E90)重新测试下挤出的长度。注意:一定要先将挤出机G92 E0归零,否则就算参数正确,挤出的也不一定是90mm。
重新测出来的长度会更准确,如果还有误差,那么再重复用新的数据重新计算下。
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